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水泥窑尾除尘器布袋失效的现象及原因

发布:2022-03-22 14:27,更新:2022-03-22 14:27

水泥窑尾除尘器出现的冒白烟,颗粒物排放超标,布袋结露或板结,布袋失效和破损等异常情况,

水泥厂窑尾的常温温度一般是200摄氏度


不都是布袋本身制造质量因素造成的,还与除尘器设计、水泥生产原料、水泥窑运行、除尘器日常维护等有很大的关系、具体分析如下:

(1)颗粒物排放超标

    它是指粉尘颗粒物排放没有达到规定的限定值(通常都是超过10mg/Nm3).造成颗粒物排放超标的 原因大体是:】

一布袋破损形成直排,造成颗粒物排放超标。通过查找并更换破损的布袋就可以解决该问题:二是布袋没有破损、但是由于制造质量原因,导致超细粉末从布袋表面穿透布料(通常说的透尘现象)而造成排放超标三、是花板孔密封不严(花板口大小不一,布袋袋口与花板配合有误)导致粉尘从袋口溢出而超标 四、除尘器箱体、烟道等焊缝开焊导致含尘气体没有经过除尘器而直接排出、造成排放超标

   颗粒物排放超标可以通过烟囱能够肉眼观察到,还可以在中控室直接读取排放数值,具体的布袋破损部位、透尘部位、透尘与否、开焊缝隙、花板密封不严等通过荧光粉检测很容易被发现。

     颗粒物排放超标可以通过烟囱肉眼观察到,还可以在中控室检监测的颗粒物有没有超标(在限定的范围内,,但是烟囱都有白烟冒出),白烟形成的主要原因是窑磨一体机在低温状态下,受大气环境的超低温影响,形成的过饱和水蒸汽,特别是在水泥磨间断性开关机时更容易出现白烟,氨逃逸会加剧白烟的形成。适当提高烟气温度可以有效缓解甚至消除白烟现象

(3)窑磨一体除尘器在生料磨停机时颗粒物排放超标

    这是很多水泥窑与生料磨机共用一台除尘器经常出现的问题,生料磨停机时颗粒物排放超标,生料磨开机后颗粒物排放就恢复到控制值之内。这种现象与布袋制造质量无关,并不是布袋原因造成的 ,是除尘器运行与操作因素造成的

  水泥窑尾余热发电,炉内脱硝、生料磨多种工作状态同时运行的烟气,进入到除尘器入口的含尘烟气只有80-110 ,粉尘与水汽混合贴附到布袋表面,造成阻力上升,迫使喷吹压力会加大形成相对稳定的平衡状态。在生料磨停机后,不仅进入到除尘器的粉尘会减少,水分也会突然减少、除尘器内烟气温度会上升到150-180 摄氏度,受水分影响贴附在布袋表面的粉尘,在喷吹压力作用下会突然脱落,使得布袋表面非常干净,超细粉尘从布料的通道中穿透,造成排放超标;生料磨恢复生产后,温度降低了,水分上去了、透尘的通道又被闭合、颗粒物排放重新达到标准以内,因此在生料磨停机时降低清灰的喷吹压力,适当延长清灰周期(加大清灰间隔时间),可以有效的解决生料磨停机排放超标的问题。

   (4)除尘布袋结露和板结

它是由于除尘器内在低温(低于露点温度)状态下运行,粉尘

它是由于除尘器在低温(低于露点温度)状态下运行、粉尘湿度(水分大)而导致粉尘以粉状或者块状粘附在布袋表面的一种现象。

  除尘布袋无论是出现结露、还是板结现象,严格意义上讲是由于低温高湿环境造成的,与布袋制造质量和选择的材质无关。影响结露与板结的因素有几个,一是,光滑的绿地表面比粗糙的具有更好的抗结露性能;二十、拒水处理(IV),对结露和板结有一定的缓解

三是覆膜滤料比同等材质的非覆膜滤袋具有更好的抗结露性能,四是机织布比毡类具有更好的抗结露性能、五是“氨逃逸”会加剧结露和板结

防止结露或板结、通常可以采取以下措施;一是做好除尘器箱体保温是必要手段、二、是保证除尘器密封性良好、防止冷空气进入除尘器、三是适当提高烟气温度,保证在高于露点20摄氏度状态下运行、四是选择合适的喷吹压力和喷吹间隔时间等,这些都可以有效防止布袋结露和板结。布袋结露或板结后,可以采取手动清灰,空气炮振打等方式进行处理,非覆膜除尘布袋可以采用水清洗方式进行处理。 

   除尘器内布袋使用的好坏是一个系统性问题,而不是单纯的布袋因素,只有设计合理、施工精细、运行科学、才有可能实现除尘布袋高效、低阻、稳定和良好的运行

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